平煤神馬管理和技術創新雙管齊下
節能降碳改造案例之十二
河南平煤神馬電化有限公司(以下簡稱“河南電化”)是中國平煤神馬集團混合所有制企業委托經營管理試點單位,中國電石工業協會副理事長單位。公司位于河南省汝州經濟技術開發區,投產于2011年,配套8座30000kVA密閉電石爐、4臺日產400噸雙梁式石灰窯、1臺日產400噸回轉式石灰窯、1臺日產600噸回轉式石灰窯,具有年產45萬噸電石、86萬噸石灰生產能力,是中國平煤神馬集團煤、電、電石、PVC“四位一體”產業鏈條中的重要環節。
近年來,河南電化堅持質量效益這一中心,以成本控制為核心,以標準化管理為主抓手,以績效考核為突破口,不斷深化管理提升活動,在安全環保穩定的基礎上,大力推進技改創新和降本增效,實現了生產效率和效益的全面提升,使委托經營管理順利推進并取得明顯成效。公司多次獲得中國石油和化工行業“管理創新成果一等獎”“全國重點耗能產品(電石)能效領跑者標桿企業”“十三五節能先進單位”,以及汝州市“五一勞動獎狀”“市長質量獎”“工業經濟優秀企業”“安全生產先進企業”“環境保護先進企業”等榮譽稱號,成立汝州市電石工程技術研究中心,擁有11項發明和實用新型專利,通過了質量、能源、環境和職業健康安全管理體系認證。2021年,全年完成電石折標產量43.09萬噸,電石單位產品電爐電耗3100千瓦時/噸,電石單位產品綜合能耗806千克標準煤/噸。 公司節能降碳主要措施如下:
(一)實施全員績效考核,提升精細化管理水平
河南電化進一步深化對標管理,推動全員績效考核,從生產經營各個環節強化成本控制,提高整體精細化管理水平。結合生產實際,調整生產組織架構,優化崗位人員配置,形成以電石生產為核心,石灰生過燒控制為重點,各輔助單位、職能部室責、權、利有機結合的高效、安全生產服務保障體系,提高生產組織效率,持續推進工效掛鉤,做到薪酬與產量、指標、消耗等掛鉤,按勞取酬,崗變薪動,充分調動員工的工作積極性,激發內生動力。
細化生產經營全過程控制,嚴摳各項成本消耗。供應方面,原產地選貨,源頭控制質量,杜絕不合格原料入場,加強原材料進廠監管力度,形成原料采購、接收車間、質檢化驗、監察督察等聯合執法管控,加大了不合格原材料的退貨、扣款力度;銷售方面,了解分析市場行情,把握市場價格,利用區位優勢,加大市場開發力度,選擇優質客戶;生產方面,圍繞“維護生產系統平衡,實現穩產高產”目標,不斷改進生產組織模式,提高員工操作技術水平,優化生產工藝及原料配比,提高電石和石灰產品的產量、質量,逐步將各類原料吃干榨凈,實現各項副產品(粉末)的綜合利用,炭材和石灰石原料利用率達到100%,既實現環保達標,又降本增效;設備方面,強化設備管理和修舊利廢,加強設備的巡檢和維護,提高設備運轉率,鼓勵各單位大力開展修舊利廢活動,細算經濟賬,嚴控材料費支出。
(二)實施技術創新,提升節能降碳水平
河南電化公司瞄準國內電石行業先進的節能降耗技術,結合企業實際情況,實施了多項重大節能降耗技術改造項目,并取得顯著成效。
1.固廢資源綜合利用配套日產1000噸活性石灰項目:項目采用的原料和燃料均是生產過程中產生的副產品,具有綜合利用固體廢物資源、能源、節能、環保的積極意義。項目實施后,在保證回轉窯石灰品質的情況下,又起到了穩定和提高雙梁窯石灰品質的作用,為電石生產提供了穩定可靠、高質量的活性石灰,促進了電石爐的安全穩定運行,電石電耗、生產成本明顯降低,石灰也可作為產品外銷,收到了降本增效的良好效果。
2.炭材干燥系統工藝優化:提高了單臺干燥機的干炭產量(原設計4臺干燥系統運行,實施后1臺干燥系統即可滿足生產需要)、進場原料的卸車效率、炭材原料的利用率,減少了電耗、人工和鏟車費用,實現了整個炭材干燥系統的高效運行。
3.電石爐凈化灰回收焚燒利用系統:電石爐凈化灰含有10%左右的炭粉及12%左右的揮發分,熱值達到1000千卡/千克,可代替現用粉料蘭炭作為烘干用燃料,每年可以節約成本數百萬元,節約數千噸標準煤,現場環境得以大幅度改善。
4.雙梁窯導熱油余熱利用改造:將雙梁式氣燒石灰窯導熱油系統的余熱用于廠區供暖、職工洗浴及壓縮空氣和氣柜冬季低溫時段伴熱,每年可以節約蒸汽8000噸(22099吉焦)左右,節約標準煤700余噸。原導熱油散熱器軸流風機為5臺,余熱回收后,每年也可以節約大量電力。
5.電石爐電極液壓系統儲能改造:改造后液壓動力系統由1組油泵向蓄能系統提供液壓能,蓄能系統分別控制3組電極升降、夾緊和壓放,1組油泵備用。油泵間隙運行,每天累計運行時間不超過1.5小時,8臺電石爐每年可節約電力100千瓦時左右,每年可節約標準煤200噸左右。
6.集中控制及出爐機器人改造:將分散在廠區的各中控室控制信號通過光纖引至集中控制室,完善視頻監控系統,實現生產系統的集中控制,同時在電石爐安裝出爐機器人,實現出爐作業的遠程控制,減少現場作業人員,提高安全系數。
目前,河南電化正在組織實施的節能降碳環保新項目有:
1.回轉窯廢氣余熱用于蘭炭立式烘干項目:項目采用立式烘干工藝,可降低蘭炭烘干過程中的破碎率,提高蘭炭利用率,有利于電石爐透氣性、減少塌料、穩定爐況,可100%利用石灰回轉窯廢氣余熱烘干蘭炭,實現零燃料烘干蘭炭,降低烘干成本。立式烘干可減少炭粉損失、燃料使用,并可實現石灰窯碳中和。
2.廠區除塵灰等固體物料密閉收集系統:根據公司環保A類企業創建需要,按照環保A類企業建設標準要求,新建廠區除塵灰等固體物料密閉收集系統,將廠區內出爐口、環形加料機、廠房排煙、石灰、蘭炭、石灰窯等各點除塵灰、熱風爐爐渣、石灰篩下物等根據物料成分分類密閉輸送、集中貯存,以提高固廢利用率和附加值,避免二次揚塵,改善現場環境。
(三)實施環保升級改造,開展“綠色工廠”創建活動
河南電化根據綠色工廠評價要求制定了綠色工廠建設方案,完善軟硬件建設,完成質量、能源、環境、職業健康安全管理體系認證,開展能耗在線監測系統建設,實施余熱綜合利用改造,安裝廢氣在線監測設備,完成石灰窯、炭材干燥、電石爐出爐口主除塵器環保升級改造,安裝回轉窯低溫SCR脫硝裝置,采用低氮燃燒技術對石灰窯和熱風爐進行改造,降低氮氧化物源頭產生量,對原料堆場進行大棚密閉和抑塵噴霧系統改造,對電石爐廠房排放煙塵進行捕集除塵,卸灰點采用氣力輸送后集中卸灰,對卸灰點實施密閉改造,減少和避免二次揚塵和無組織排放,全廠除塵器、綠化和衛生實行管家式專業外包,實施廠區綠化、亮化和廢水零排放改造,改善廠區環境。
(安延雷 牛洪亞)